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熱電站汽輪機凝汽器高壓水射流清洗方案
時間:2013-12-24 來源: 北京TXVLOG糖心短视频网站潔清潔設備有限公司
凝汽式和抽凝式汽輪(lún)機是現代化熱電站和(hé)大、中(zhōng)型電廠廣泛采用的典型汽輪機。凝(níng)汽設備是該裝置的一個重要組成部分,其工作狀(zhuàng)態的好壞直接影響到整個(gè)裝(zhuāng)置熱經濟性和(hé)運行可靠性。
根據調查資料的統計,我國現有中小型熱電站幾百家,各類蒸汽鍋爐凝汽設備的結垢堵塞現象一直是一個難於解決的問題。由於工作(zuò)空間和陳舊(jiù)的清垢方法的限製,鍋爐凝(níng)汽設備得不到(dào)及時的疏通,因而造成大麵積結(jié)垢,傳熱狀態日趨惡化,係統(tǒng)無法達到理想的真空狀態,使得係統熱效率明顯下降,甚至造成停產(chǎn)事故,特別在熱電廠和大型化(huà)工廠等一些經濟效益(yì)較高的企業中造成的經(jīng)濟損失(shī)是(shì)很大的(de)。

高壓水射流是以水(shuǐ)作介質,通過高壓發生(shēng)裝置,使水獲得巨大能量後,用(yòng)一種特定的流(liú)體運動方式,從一定形狀的噴(pēn)嘴中以子彈的速度噴射出來能量高度集中(zhōng)的一股水(shuǐ)流。這股(gǔ)水流由於它的(de)速度很高,本身(shēn)又具有一定的質量,因此具有很高的動(dòng)能(néng),它象(xiàng)一連串彈丸一樣發射出去,可以完成很多複雜的工藝任務。由於高壓水射流打擊固體物(wù)料的獨特機(jī)理,因此(cǐ)在一定條件下,在一(yī)些用金屬刀無法發(fā)揮效能的場合,高壓水射流便顯示出了獨特的優點。它對固體表麵的破(pò)壞,不僅僅是正向的打擊作用,而且還有切向的衝擊作(zuò)用。當射(shè)流射向(xiàng)固(gù)體壁麵後,即轉為切向流,這種高速(sù)切向流(liú)挾帶最初(chū)被剝離(lí)下(xià)來(lái)的破碎物(wù)一起衝刷其表麵,從而提高(gāo)了清洗和除垢效果。此外,當固體表麵有裂隙時,射流就產生“水楔”作用,擴大裂縫,加速了裂(liè)縫的發展,有助於(yú)汙垢層的剝落。當水射流的打擊力大於所除(chú)物質的破碎能力時,就可以達到清(qīng)洗(xǐ)除垢效果。
我國內(nèi)某電廠汽輪機組配套的凝(níng)汽器銅管內壁結垢後,對機組正常運行的影響較大,尤其是夏季凝汽器結垢後,機組不能(néng)帶滿負(fù)荷。機組真空度逐年降低,傳(chuán)熱端差不斷上升(shēng)。針對這種情況,我(wǒ)公司采(cǎi)用高壓(yā)水射流清洗方案對(duì)凝汽器銅管進行了清洗測試,結果如(rú)下(xià):

1、我們從(cóng)清洗後的(de)銅管取樣後可看出汙垢(gòu)基本清除,部分地方有0.1-0.2mm的水垢沒有除(chú)掉。
2、從凝汽器銅管清洗前後的重量可得知,每根銅管大概清洗掉了1.15-1.25kg的垢。
3、清洗後通過檢查發現凝汽(qì)器銅管原來所鍍的亞硫酸鐵膜完好無損。
4、凝汽器銅管在清洗後,經過灌水檢查無一泄漏。
凝汽器(qì)銅管經過清(qīng)洗後,機組的真(zhēn)空度明顯上升,傳熱端差明顯下降,機組各(gè)段抽氣壓力(lì)比清洗前有較大的下(xià)降,例如在 2.5 萬千瓦負荷時,速度級壓力由(yóu)1.9MPa下降到(dào)1.8MPa左右,3段抽(chōu)汽壓力由0.53MPa下降到0.41MPa左右。
實驗(yàn)證明,高壓水射流清(qīng)洗方案是熱電站汽輪機(jī)凝汽器最佳的清洗方案,它比以往任何清洗方法都省錢省力,而且對設(shè)備除垢徹(chè)底、無損傷、又(yòu)不會汙染環境,可謂一舉多得。凝汽(qì)器經過清洗後為電廠(chǎng)帶來了巨大的經濟效益,在國內是非常值得推廣的。
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